日前,新高焦化備煤車間通過 “黨建 + 技術創(chuàng)新”融合模式,成功破解了汽車卸煤效率瓶頸,每小時卸煤量從 10 車提升至 14-15 車,效率提升了 40%。
作為焦炭生產的 “第一車間”,備煤車間承擔著核心的卸煤任務。隨著公司產能逐步提升,汽車卸煤工序逐漸成為生產梗阻點:受煤坑頻繁出現(xiàn)堵煤、卸煤外溢等問題,每卸 3-4 車就需人工捅倉,每 5-6 車約產生 1 噸煤溢出。崗位工人疲于清理,汽車司機排隊等待,嚴重影響生產效率。崗位工周武山無奈說:“每天最愁的就是汽車卸煤,又慢又累。”
面對此困局,備煤車間黨員突擊隊迅速響應,聯(lián)合技術骨干和黨員組成專項攻關小組。支部書記與設備技師帶頭扎根現(xiàn)場,連續(xù)多日蹲點觀察,詳細記錄卸煤流程中的每個細節(jié),通過 10 余次模擬實驗,深入剖析堵煤和外溢根源。經(jīng)集體研討,團隊提出 “雙管齊下” 改進方案:在受煤坑水泥梁加裝 1.5 米長倒 “V” 字形尖端頂鋼構,改變煤流軌跡;在卸煤坑邊緣增設 1.7 米長、800 毫米寬的不銹鋼板,不僅起到了攔截作用,還使下料更順暢,不會像之前那樣因水泥倉壁容易卡煤而導致外溢。
改造前
改造后
為確保方案科學可行,技術骨干熊昌森連續(xù)駐守現(xiàn)場采集數(shù)據(jù),黨員肖紅忠主動承擔最臟最累的調試工作。經(jīng)過反復實驗和參數(shù)調整,加裝倒 “V” 字形尖端頂后,堵煤現(xiàn)象徹底消除,卸煤效率提升至每小時12車;不銹鋼板投入使用后,外溢問題得到根治,卸煤效率進一步提升至14-15車。此次技術改造實現(xiàn)了多重效益,月均節(jié)省設備運行時間超10小時,崗位工人清理工作量減少 50% 以上,勞動強度顯著降低。周武山欣喜地表示:“現(xiàn)在卸煤就像 開了加速器 ,司機排隊少了,大家干勁更足了!” 據(jù)測算,煤炭外溢的減少每年可為企業(yè)節(jié)約資源成本超 20 萬元,成為企業(yè)降本增效的直接增長點。