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降本增效優(yōu)秀征文展播④ | 煉焦車(chē)間成本“手術(shù)刀”剖開(kāi)增效“新路徑”

更新時(shí)間:2025-06-27 10:54:00

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作者:管理員

在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下,企業(yè)降本增效刻不容緩。新高焦化煉焦車(chē)間黨支部以黨建為引領(lǐng),以創(chuàng)新為“筆”、以實(shí)干為“墨”,在降本增效賽道上繪就生動(dòng)畫(huà)卷。截至2024年底,9個(gè)班組協(xié)同發(fā)力,將煉焦成本從2023年的4.53元/噸降至4.4元/噸,遠(yuǎn)超公司降本目標(biāo),為行業(yè)低迷期注入發(fā)展動(dòng)能。這一成果的背后,是全體黨員帶頭沖鋒,引領(lǐng)員工在技術(shù)創(chuàng)新與精細(xì)管理上的深耕。

煤氣節(jié)能:黨員破解“能源密碼”。煤氣是煉焦生產(chǎn)核心能耗項(xiàng)。2024年,該車(chē)間全焦產(chǎn)量82.15萬(wàn)噸,較2023年增長(zhǎng)0.27%,產(chǎn)量增加意味著能源消耗本應(yīng)隨之上升。但在黨員技術(shù)骨干帶領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)“逆勢(shì)降本”。關(guān)鍵一招是停用脫硝塔補(bǔ)燃——黨員技術(shù)團(tuán)隊(duì)深入研究脫硫脫硝反應(yīng)原理,經(jīng)多次試驗(yàn)與數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),證實(shí)該舉措既滿(mǎn)足環(huán)保要求,又大幅降低煤氣消耗。全年節(jié)約煤氣成本超百萬(wàn)元,為行業(yè)煤氣節(jié)能提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。

電力管控:精準(zhǔn)施策馴服“電老虎”。電力消耗占車(chē)間成本大頭。為了馴服這只“電老虎”,各班組黨員骨干組建攻關(guān)小組,對(duì)除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率實(shí)施“動(dòng)態(tài)調(diào)控”:裝煤、出焦等粉塵高峰時(shí)段提高頻率保除塵;生產(chǎn)平穩(wěn)期降低頻率減能耗。同時(shí)嚴(yán)控空調(diào)用電,按季節(jié)和室溫設(shè)置溫度,避免浪費(fèi)。最終,焦?fàn)t用電量因產(chǎn)量增加略升,但脫硫脫硝用電量下降27萬(wàn)度,全年累計(jì)節(jié)電96萬(wàn)度,實(shí)現(xiàn)了綠色生產(chǎn)與降本增效雙達(dá)標(biāo)。

脫硫脫硝:“化學(xué)家”的精準(zhǔn)調(diào)控技術(shù)。在脫硫脫硝工段中,有一位“精打細(xì)算”的“化學(xué)家”—— 他就是煉焦車(chē)間脫硫脫硝工段長(zhǎng)陳惠新,憑借著豐富的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)數(shù)據(jù)的敏銳洞察力,他承擔(dān)起了精準(zhǔn)調(diào)控的重任。他時(shí)刻緊盯在線數(shù)據(jù),二氧化硫數(shù)值波動(dòng)時(shí)迅速調(diào)整噴粉量,在“多則浪費(fèi)、少則失效”的平衡中實(shí)現(xiàn)材料精準(zhǔn)利用。2024年,車(chē)間節(jié)省了小蘇打163噸、液氨100噸。僅此一項(xiàng)就節(jié)約成本164.2萬(wàn)元,為車(chē)間的降本增效立下了汗馬功勞,也樹(shù)立了黨員先鋒模范標(biāo)桿。

修舊利廢:黨員引領(lǐng)“變廢為寶”。熱修班和機(jī)修班黨員化身“廢舊物品魔法師”。熱修班班長(zhǎng)王春榮帶領(lǐng)骨干,利用閑置廢舊管道、鐵板自制16個(gè)上升管水封蓋,節(jié)約24萬(wàn)元;機(jī)修班班長(zhǎng)陳文華更顯“巧思”:當(dāng)看到爐門(mén)、油缸等故障設(shè)備被送去外委維修時(shí),他帶領(lǐng)班組骨干,憑借著扎實(shí)的技術(shù)和不懈的努力,成功修復(fù)了這些設(shè)備,讓廢舊物品在他們手中實(shí)現(xiàn)了華麗轉(zhuǎn)身。在更換裝煤車(chē)煤斗時(shí),他又創(chuàng)新提出用高強(qiáng)度鐵板焊接自制煤斗,直接節(jié)約費(fèi)用6萬(wàn)元。這些創(chuàng)新舉措既盤(pán)活資源,又錘煉班組自主維修能力。

自主維修:一線黨員的“省錢(qián)攻略”

脫硫除塵工段巡檢工、黨員曾明在一次巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)境除塵水管破裂,工段長(zhǎng)陳惠新立即組織技術(shù)骨干自主維修,數(shù)小時(shí)修復(fù)成功,避免外委搶修費(fèi)5000元。更值得一提的是,在黨員骨干的引領(lǐng)帶動(dòng)下,脫硫除塵工段員工針對(duì)更換除塵布袋工作,想出了一個(gè)好辦法,就是將更換除塵布袋時(shí)丟棄的骨架分離再利用,僅這一“小舉動(dòng)”便為公司節(jié)省40余萬(wàn)元,彰顯精細(xì)管理的降本潛力。

在新高焦化煉焦車(chē)間,類(lèi)似這樣的降本故事不勝枚舉。在黨建引領(lǐng)下,“降本無(wú)盲區(qū),創(chuàng)新無(wú)止境”的理念融入生產(chǎn)全流程,不僅筑牢企業(yè)發(fā)展根基,更樹(shù)立“精打細(xì)算、開(kāi)源節(jié)流”的標(biāo)桿。這支“敢擔(dān)當(dāng)、善作為”的團(tuán)隊(duì),正以創(chuàng)新為筆、實(shí)干為墨,在降本增效之路上續(xù)寫(xiě)可持續(xù)發(fā)展的新篇章。